根據(jù)對(duì)帶鋼縱剪機(jī)原理的剖析,開展了下列新項(xiàng)目的更新改造:放卷機(jī)改裝業(yè)務(wù)外包耐磨橡膠夾送輥,直流無刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)器,給料進(jìn)到前活套坑;剪子左右刀軸選用橡膠套配刀積極給料進(jìn)到后活套坑,目地取決于緩存進(jìn)到剪子的銅帶,確保銅帶隨意情況進(jìn)到剪子導(dǎo)衛(wèi)設(shè)備;制做活套翻板設(shè)備,活套翻板可升降機(jī),拖住銅帶進(jìn)到卷取機(jī);制做旋轉(zhuǎn)導(dǎo)衛(wèi)設(shè)備及氣襄式建張機(jī),確??ňo時(shí)銅帶各部支承勻稱;制做偏導(dǎo)輥一套,避免銅帶方向跑偏;對(duì)放卷機(jī)及壓臂和收邊料設(shè)備挪動(dòng),安裝倒料小轎車。
更新改造后電氣技術(shù)規(guī)定:整個(gè)設(shè)備運(yùn)作平穩(wěn)光滑,機(jī)列速率集中控制系統(tǒng),加快降速相互配合平穩(wěn),銅帶可以計(jì)長,計(jì)長精密度偏差低于1m,系統(tǒng)軟件實(shí)際操作簡單,常備系統(tǒng)軟件角速度顯示信息及放卷、裁切電流量顯示信息。
1、電氣設(shè)計(jì)
該控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)選用omronCPM1系列產(chǎn)品程序控制器操縱系做控制系統(tǒng),進(jìn)行整個(gè)設(shè)備的操縱,包含系統(tǒng)軟件速率、活套和速率賠償?shù)纫幌盗械墓ぷ髦校蛔畹讓訛轵?qū)動(dòng)器操縱層,傳動(dòng)系統(tǒng)選用陸歐大數(shù)字直流調(diào)速器,根據(jù)內(nèi)部組態(tài),系統(tǒng)軟件程序編寫使裁切在全部系統(tǒng)軟件運(yùn)作全過程中無論在加快、降速,髙速各種各樣運(yùn)作情況均平穩(wěn)。
2、傳動(dòng)系統(tǒng)自動(dòng)控制系統(tǒng)
傳動(dòng)裝置選用全線恒線速度操縱。系統(tǒng)軟件在放卷機(jī)夾送輥與切斷機(jī)中間創(chuàng)建無支撐力地區(qū),該段操縱方法可選用活套限位開關(guān)控制措施,可當(dāng)然釋放壓力銅帶;在支撐力機(jī)與收卷中間創(chuàng)建收卷支撐力,該段支撐力根據(jù)調(diào)節(jié)建張機(jī)創(chuàng)建以融入各種各樣加工工藝的規(guī)定。整個(gè)設(shè)備速率以裁切為標(biāo)準(zhǔn),在維持兩邊平穩(wěn)前提條件下,系統(tǒng)軟件速率可線型調(diào)節(jié)。
3、溝通交流自動(dòng)控制系統(tǒng)
其他溝通交流操縱電動(dòng)機(jī)、繼電器由PLC依據(jù)操縱規(guī)定公布工作中指令,PLC對(duì)客戶的實(shí)際操作開展剖析,依據(jù)要求的邏輯性開展分辨,經(jīng)過輸出元器件操縱實(shí)行元器件,超過實(shí)際操作總體目標(biāo)。
4、底坑加降速操縱
為確保銅帶在地溝里自始至終處在懸在空中部位,不繃緊也不出到坑底,在2個(gè)地溝里各設(shè)定一個(gè)擺臂,其壓在銅帶上邊,尾端含有2個(gè)接近開關(guān),在抵達(dá)2個(gè)極限部位時(shí)過程控制系統(tǒng)開展加降速。
該縱剪機(jī)經(jīng)技改項(xiàng)目,制作了夾送設(shè)備、建張機(jī)和偏導(dǎo)輥,安裝調(diào)節(jié)進(jìn)到應(yīng)用后,保持了軟態(tài)薄帶裁切,另外裁切品質(zhì)獲得了挺大的提升,超過了設(shè)計(jì)方案規(guī)定,已經(jīng)資金投入生產(chǎn)制造開展應(yīng)用。
它保持了薄厚0.2~0.5mm軟態(tài)薄帶的裁切,制成品又緊又齊;提升了裁切的精密度和可靠性,保持精確計(jì)重;提升了裁切邊緣品質(zhì),避免了打卷和毛邊,處理了隔板擦銅帶邊生產(chǎn)制造的銅屑,提升了產(chǎn)出率。